НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ДГМА № 1 (4Е), 2009
5
Полный рабочий ход деформирующего пуансона при выдавливании заготовки
Ø 28 мм составил 9 мм, Ø 21 мм – 17 мм, Ø 15 мм – 38 мм. Так, деталь 1 была получена об-
ратным выдавливанием из заготовки Ø 28 мм и высотой 12 мм с полным рабочим ходом пол-
зуна испытательной машины 9 мм, а изменение усилия деформирования по ходу процесса
отображается кривой 1 на графике. Кривые 9 и 10 начинаются не с 0 на горизонтальной оси
по той причине, что высота отростков полуфабрикатов 9а и 10а меньше, соответственно, вы-
соты 42 мм и 21,4 мм заготовок, и поэтому для получения полого изделия с конечными раз-
мерами деформирующему пуансону необходимо было совершить меньший ход.
Как видно из графика, наибольшее усилие деформирования фиксировалось для схем
обратного и прямого выдавливания (кривые 1 и 2). Усилие деформирования по ходу процес-
сов для этих схем отличается незначительно. Прямое (без матрицы) выдавливание (кривая 3)
позволяет снизить усилие деформирования на 22 % по сравнению с обратным выдавливанием
(кривая 1).
Радиально-прямое выдавливание полой детали из заготовки Ø 15 мм позволяет сни-
зить усилие в 2,4 раза по сравнению с обратным выдавливанием (кривая 4), а из заготовки
Ø 21 мм – на 21 % (кривая 5). Т. е. увеличение площади поперечного сечения заготовки при-
близительно в 2 раза с 176,6 мм
2
(диаметр заготовки 15 мм) до 346,3 мм
2
(диаметр заготовки
21 мм) приводит к увеличению усилия деформирования для схемы радиально-прямого вы-
давливания также приблизительно в 2 раза.
Изготовление полых деталей по схеме «Raflo» позволяет снизить усилие деформиро-
вания на 17 % (кривая 6) по сравнению с радиально-прямым выдавливанием (кривая 4).
Свободное радиально-прямое выдавливание (кривая 7) заготовок из алюминиевого
сплава по сравнению с радиально-прямым выдавливанием заготовки Ø 21 мм (кривая 5)
позволяет уменьшить усилие формоизменения на 41 %, а по сравнению с радиально-прямым
выдавливанием заготовки Ø 15 мм (кривая 4) приводит к росту усилия деформирования
на 11 %.
Попытка снизить энергозатраты в зоне разворота течения металла с радиального на-
правления на прямое в схеме радиально-прямого выдавливания за счёт предоставления ме-
таллу дополнительной степени свободы течения в радиальном направлении (кривая 8) не
увенчалась успехом. Материал заготовки в первую очередь заполнил полость высотой 0,7 мм
и диаметром 50 мм в радиальном направлении, и только затем начал разворачиваться в зоне
разворота. Можно предположить, что если бы дополнительная полость в радиальном на-
правлении была бы не закрытая, то получился бы фланец ещё большего диаметра. В резуль-
тате, по сравнению с радиально-прямым выдавливанием (кривая 4) усилие возросло на 33 %
(кривая 8). В дальнейшем полученный радиальным выдавливанием фланец необходимо об-
резать, что увеличивает технологическую цепочку изготовления полой детали на один пере-
ход.
Свободное формоизменение заготовок при изготовлении полуфабрикатов 3, 6, 7 явля-
ется первым этапом изготовления полой детали, который позволил, с одной стороны, сни-
зить усилие деформирования по сравнению, соответственно, с обратным выдавливанием
(кривая 1), радиально-прямым выдавливанием из заготовки Ø 15 мм (кривая 4) и радиально-
прямым выдавливанием из заготовки Ø 21 мм (кривая 5), а с другой стороны, не позволил
получить требуемые форму и размеры детали. Поэтому далее, на втором этапе, эти полуфаб-
рикаты для получения конечных размеров подвергаются калибровке, вытяжке с утонением,
протяжке на оправке. Из-за того, что перечисленные выше операции второго этапа формоиз-
менения полуфабрикатов являются однозначно менее энергоёмкими, чем операции первого
этапа, данные эксперименты не проводились.
Представляет интерес изготовление полой детали за два перехода: сначала получение
полуфабрикатов 9а и 10а, а затем окончательное выдавливание деталей 9 и 10. Причём каж-
дый из этапов обеспечил снижение усилия деформирования. Так, по сравнению с обратным
выдавливанием (кривая 1) комбинированное обратно-прямое выдавливание позволило сни-
зить усилие деформирования при изготовлении полуфабриката 9а на 35 % (кривая 9а), при
изготовлении полуфабриката 10а в – 3,5 раза (кривая 10а). По сравнению с радиально-
прямым выдавливанием заготовки Ø 15 мм (кривая 4) усилие формоизменения уменьшилось