
среды —40°С. Следует обратить внимание на то, что в рас-
сматриваемом случае могла происходить конденсация хлора
в трубопроводе, так как температура газа, выходящего после
сушки из цеха электролиза, была сравнительно низкой, а про-
тяженность хлоропровода — значительной; кроме того, обогре-
вающие спутники отсутствовали и теплоизоляция была не-
удовлетворительной. Некоторые отводы от магистрального кол-
лектора протяженностью около 1000 м располагались на от-
метке ниже главного коллектора. В день аварии хлор по отво-
дящим трубопроводам не отбирался, арматура между штуце-
ром врезки в главный коллектор и отводящим хлоропроводом
в цех была открыта. При таких условиях на эстакаде созда-
вался своеобразный «сборник» жидкого хлора в трубопрово-
де на участке между главным хлорным коллектором и цеха-
ми-потребителями, что привело к утяжелению хлоропровода,
снижению его температуры и повышению разрушающих на-
пряжений.
Аналогичная авария произошла на другом хлорном заво-
де при резком снижении температуры окружающего воздуха
до —38 °С. Разрушился трубопровод электролитического хлора
на межцеховой эстакаде, через разрушенный участок трубо-
провода длиной 1,6 м произошел выброс газообразного и час-
тично сконденсированного хлора, что привело к образованию
большого очага загазованности, который распространился на
производственные корпуса. Только благодаря безветренной по-
годе и низкой температуре воздуха авария не привела к тя-
желым последствиям.
По проекту трубопровод электролитического хлора (диа-
метр 273 мм, материал — ст. 20) был предусмотрен для рабо-
ты в условиях перепада температур от —50 до 50 °С под дав-
лением 300 кПа. Однако при монтаже трубопровода были до-
пущены отступления от проекта как в узле, где произошло
разрушение, так и по всей трассе. Это объясняется тем, что
проект был составлен неправильно, так как не были учтены
уже ранее проложенные трубопроводы. По согласованию с
проектной организацией трассировку трубопроводов осущест-
вили «по месту», т. е. на свободных местах эстакады. При
этом были допущены подъемы сложной конфигурации, что при-
вело к образованию застойных зон и способствовало конденса-
ции и скоплению сжиженного хлора. Участок трубопровода
длиной более 1000 м был уложен на опорах, проектом же
предполагалось его крепление на подвесках, компенсирующие
устройства предусмотрены не были. Поэтому трубопровод по
всей длине работал в условиях самокомпенсации.
Все это привело к тому, что задолго до аварии под воз-
действием температурных напряжений, обусловленных низки-
ми температурами окружающей среды, некоторые опоры
сползли с траверс; неработающие опоры были сорваны. Кро-
ме того, при разрушении опор на многих участках трубопро-
яло