219
ских разработок. В некоторых случаях сказалось бескомпромиссное
стремление в то время к снижению затрат металла на один киловатт
установленной мощности. [2].
В период освоения Саяно-Шушенской ГЭС произошло 64 на-
рушения работы гидротурбин и повреждения их узлов, в результате
которых простой агрегатов составил 17614 час., недовыработка
электроэнергии составила 6120 млн. кВт•ч. В подтверждение недос-
таточной изученности и продуманности конструкторских решений
следует отметить, что непредвиденные остановки турбин происходили
и тогда, когда они работали только на расчётных напорах.
По истечении 20 лет эксплуатации можно с уверенностью
сказать, что большей части отказов гидротурбин можно было бы
избежать, если бы предыдущему опыту освоения Красноярской ГЭС
было специально уделено внимание. Подтверждением этого является
пример учёта опыта освоения гидрогенераторов, который был в
полной мере использован при проектировании гидрогенераторов
Саяно-Шушенской ГЭС. К проектированию этих гидрогенераторов
были привлечены эксплуатационники Красноярской ГЭС. Такая
практика создания крупных агрегатов полностью оправдалась.
В то же время опыт эксплуатационников Красноярской ГЭС,
направленный на своевременную и ускоренную доводку введенного
в действие оборудования, был широко использован на Саяно-Шу-
шенской ГЭС. В результате совместной творческой работы специа-
листов эксплуатации и завода был достаточно быстро проведён ряд
крупных мероприятий по обеспечению работоспособности гидро-
турбинного оборудования.
Одной из важных разработок была реконструкция системы
управления индивидуальными сервомоторами привода лопаток
направляющего аппарата.
Направляющий аппарат с индивидуальным гидроприводом
на каждую лопатку в отечественной практике был создан впервые
(рис. 3.11, 3.12). Сервомоторы имеют гидромеханическую систему
управления. Применение индивидуального гидропривода создает
условия более плотного закрытия НА, не требует устройства срезных
предохранительных элементов. Кроме того, индивидуальный привод
обеспечивает значительно больший ход сервомотора, чем требуется
для штатной турбины (310 мм). Это позволило без существенного
переустройства применить его как единый и для турбин, оснащённых
сменными рабочими колёсами, где был необходим увеличенный ход
сервомотора до 470 мм. Переустройство привода НА при переводе
турбин с временных РК на постоянные сводилось лишь к изменению
угла между осью лопатки и осью рычага с 36
0
на 20
0
30' путём
перештифтовки рычага с лопаткой.